“改進了加工方法,刀具能省一半”。宣工液壓分廠精打細算過緊日子,刀尖上挖潛降耗,通過調整工藝,使健槽銑刀費用降低一半。
原來調整環在加工台階邊緣時易損壞銑刀,導致生產成本增加。對此,分廠職工提出建議,縮小調整環5個孔的中心距,並對零件的加工工藝進行改進,將5孔的加工移至鑽床上完成,比銑工工藝使用刀具成本大大降低,節省鍵槽銑刀費用50%。
在加工零件罩蓋時,由于零件硬度不均勻,用銑刀加工3至5件后刀具基本報廢,加工100件就得用刀具20多把,合計費用近3000元,加工刀具成本較高,而且粗糙度達不到圖紙要求。為降低刀具費用,分廠精打細算,嚴格成本控制。經過工藝改進,把普通銑刀更換為硬質合金刀加工,每加工100個零件只需兩把銑刀,硬質合金刀片3片,累計成本300多元,是原來費用的十分之一。按全年加工1000件計算,可節省刀具費用25000多元,而且加工面的粗糙度完全達了圖紙要求,保証了加工質量。