南京化學工業有限公司加強產品質量攻關以及質量優化工作,多措並舉、多管齊下提高產品質量,確保產品質量客戶滿意。
年初,該公司生產處與科技處協作,確立了硫基復合肥質量穩定提升、提高燒堿質量、硝基氯苯質量提升等7項產品質量類攻關項目,並按計劃推進項目實施。針對公司純苯、液氨等原料,加強對供應商的質量攻關,處室對供應商質量進行統計,按供應商進行質量統計分析,每月將主要原料相關信息反饋供銷部,促進公司原輔料的采購優化,確保原料質量合格。同時,加強對運行部關鍵樣點分析及時性的檢查,梳理原料、產品、中控分析過程中的檢驗項,加強實物質量監督,保証樣本分析的有效性。
近年來,EO反應器、加氫反應器等承制設備技術要求高、制造難度大,該公司化機廠積極組織中層干部和工程技術人員學習、培訓《固定式壓力容器安全技術監察規程》,及時完成新容規的過度、換版工作。他們還針對生產中易出現的質量問題,制定了密封面保護、不鏽鋼表面保護、備品備件防腐除鏽等新的工藝技術要求,同時對照先進標準,修訂、完善《質量考核獎懲條例》,進一步明確制造過程中的工藝考核指標和檢查考核細則。
針對鹽酸易揮發,及腐蝕性問題,氯堿部采取多方調研與評估,2014年1月、2月分別完成對c、d兩台副產鹽酸罐的改造,將原頂部進酸改為底部進酸,並采用液體石蠟進行液封鹽酸的方案,該方案實施后,裝置職工加強對石蠟層液位監控,保証了鹽酸罐頂呼吸閥無酸霧排出,避免對鹽酸濃度造成影響。在鹽酸顏色方面,裝置采取相應措施避免檢修中的鐵鏽、罐體腐蝕而導致的鹽酸礓色變黃現象。氯化苯裝置開展以控制鹽酸揮發提高質量的攻關活動,方案實施后取得實效,3月份鹽酸合格率達100%。
針對硫基肥機械化作業過程中易出現的臟包,破包,結塊包現象,該公司儲運部系統于今年年初重新修訂和完善了《固體產品收發存制度》,新增7項管理規定,內容涵蓋硫基肥出廠的每個環節、每個步驟。出庫前組織發貨員現場確認,同時,安排專人堅守裝車現場,全程監控,一旦發現臟包,破包,統一堆放到硫基肥#1庫#23貨位返回生產系統處理。同時,裝車完畢后,立即用彩條布進行氈蓋,防止運輸途中硫基肥受潮受損。該部還實行分部領導、工藝員、調度長、工段長與發貨員“五位一體”共同監裝,在現場簽字確認,保証硫基肥產品客戶滿意。
與此同時,該公司供銷部暢通物資供應服務與投訴處理流程,開展內部客戶座談廣泛征求意見,直接對口物資需求部門征求質量、價格、服務、交貨等方面投訴,嚴格落實首問負責制,確保每個按規定程序的投訴都得到有效處置,並及向投訴人反饋處理情況,並利用處理滿意度調查檢驗處置情況,確保優質服務以及產品質量客戶滿意。(鄭瑞)